方快鍋爐進行了大規(guī)模的焊接革命,將效率低、精準度低、穩(wěn)定性差的傳統(tǒng)手工焊接作業(yè)淘汰,轉換為使用高效率、高精準度、高穩(wěn)定性的機械焊接設備,進行自動化運行模式。實現(xiàn)從鍋筒到管板等所有重要部件的焊接自動化。埋弧焊、氬弧焊、二氧化碳保護焊等焊接細節(jié)部位的工藝,也都做出了相應的智能化轉變,工人焊接環(huán)境更整潔,
方快鍋爐進行了大規(guī)模的焊接革命,將效率低、精準度低、穩(wěn)定性差的傳統(tǒng)手工焊接作業(yè)淘汰,轉換為使用高效率、高精準度、高穩(wěn)定性的機械焊接設備,進行自動化運行模式。實現(xiàn)從鍋筒到管板等所有重要部件的焊接自動化。埋弧焊、氬弧焊、二氧化碳保護焊等焊接細節(jié)部位的工藝,也都做出了相應的智能化轉變,工人焊接環(huán)境更整潔,鍋爐焊縫質量更有保障。
測試方案:對系統(tǒng)的兩種工況進行了測試,工況1是不開啟煙氣余熱回收系統(tǒng),工況2是開啟煙氣余熱回收系統(tǒng)?;趦山M測試結果定量分析余熱回收裝置效果。在余熱回收煙氣系統(tǒng)中設采樣孔,采樣孔有效內直徑為100mm,開孔位置如圖1中的A、B、C三點所示,A點位于鍋爐的排煙口處,B點位于吸收式熱泵的排煙口處,C點位于煙囪總出口處。A、B點的數(shù)據(jù)用于日常分析和校核,本文主要分析C點的數(shù)據(jù)4.2測試數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)工況1:余熱回收系統(tǒng)關閉,僅四噸燃氣鍋爐價格查詢運行。該工況下,燃料消耗量為1572m3/h,總供熱量為14.0MW。系統(tǒng)工況2:余熱回收系統(tǒng)開啟,燃氣鍋爐與吸收式熱泵同時運行。該工況下,燃氣鍋爐燃料消耗量為1572m3/h,吸收式熱泵燃料消耗量為358.5m3/h,系統(tǒng)總供熱量為19.01MW,其中鍋爐供熱量為14MW,余熱回收系統(tǒng)供熱量為01MW(其中含1.9MW煙氣余熱)。工況2與工況1相比,系統(tǒng)供單位熱量(1MW·h)的燃料消耗量由112.3m3天然氣降低到101.6m3,供熱節(jié)能率,為9.5%。供熱節(jié)能率等于工況2燃氣耗量與工況1燃氣耗量之差與工況1燃氣耗量之比。表1中,兩個工況下的煙氣采樣分析結果是以煙囪總出口處(C點)的數(shù)據(jù)進行對比分析。表1中*為折算值,是將工況1的NOx排放速率折算到與工況2供應相同的供熱量條件下的NOx排放速率。表1中排放因子定義為每1m3天然氣燃燒后排放的NOx的質量??梢钥闯觯瑯酉?m3天然氣,工況2比工況1排放因子減少了73%。
對半組裝出廠的鍋爐,大部分金屬件已在t廠內完成,現(xiàn)場組裝的金屬重量也不多,工作量并不大。以70MW鍋爐為例,鍋爐金屬總重量為165t(不包括爐排),其中受壓件重126t,39t為結構件,而受壓件中半組裝件重為lOOt。結構件中的平臺、扶梯也是半組裝出廠,余下的在現(xiàn)場組裝的金屬件量只占金屬總重的20%-25%。因此,一臺58MW-70MW鍋爐,金屬件的現(xiàn)場組裝時間只用25-30天時間。
安徽省廬江縣人民政府為加強特種設備安全監(jiān)察工作,消除安全隱患,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,近日,安排冶父山市場監(jiān)管所開展鍋爐專項檢查。
因此當蒸汽壓力偏離給定數(shù)值時,采取改變鍋爐燃燒強度的策略,通過控制燃料燃燒放出的熱量的多少來調整蒸汽壓力,使蒸汽壓力盡快恢復到給定值附近。
方快鍋爐進行了大規(guī)模的焊接革命,將效率低、精準度低、穩(wěn)定性差的傳統(tǒng)手工焊接作業(yè)淘汰,轉換為使用高效率、高精準度、高穩(wěn)定性的機械焊接設備,進行自動化運行模式。測試方案:對系統(tǒng)的兩種工況進行了測試,工況1是不開啟煙氣余熱回收系統(tǒng),工況2是開啟煙氣余熱回收系統(tǒng)。對半組裝出廠的鍋爐,大部分金屬件已在t廠內完成,現(xiàn)場組裝的金屬重量也不多,工作量并不大。安徽省廬江縣人民政府為加強特種設備安全監(jiān)察工作,消除安全隱患,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,近日,安排冶父山市場監(jiān)管所開展鍋爐專項檢查。
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